X軸向精修起首拆去任務(wù)臺兩頭的防塵罩及隸屬設(shè)備,應(yīng)用X軸電念頭將任務(wù)臺移到電念頭一側(cè),顯露另一端的軸承座,然后將一切的固定零件拆下。而且,將固定滾珠絲桿副螺母的一切固定零件也拆下。開動X軸進給,應(yīng)用手搖脈沖發(fā)作器遲緩地將滾珠絲桿螺母退出。然后,拆下電念頭和減速箱后蓋,就能把滾珠絲桿拆下。經(jīng)檢測,滾珠絲桿副為英制規(guī)范,公稱直徑55mm,滾珠絲桿螺距5/8英寸,外輪回、墊片預(yù)緊構(gòu)造。
在拆下的滾珠螺母滾道內(nèi)部,發(fā)現(xiàn)有很多的薄片狀鐵屑,疑心為滾珠外表剝落所致。經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn)滾珠的直徑差值最大為0.08mm,最大直徑為9.903mm,
比理論值9.875mm大0.028mm,最小值為9.825mm。判別為本來滾珠精度低,招致滾珠受力不均所致。把一切的零部件清洗潔凈后,換上直徑紛
歧致誤差為0.001mm的高精度滾珠,經(jīng)檢測滾珠絲桿副間隙0.023mm:經(jīng)過核算決議把本來的調(diào)整墊片加厚0.08mm,從新裝配后滾珠絲桿副間隙
到達技能要求。但發(fā)現(xiàn)滾珠絲桿副摩擦力矩較大,反復(fù)定位精度為0.025mm。思索是原滾珠絲桿副的滾道外表存在微觀研損和減速器內(nèi)齒輪副存在間隙所致。
把滾珠絲桿副夾持在3米長的CA6140車床上,一邊澆20號機械油,一邊用手握住滾珠螺母,以21r/min的轉(zhuǎn)速來去跑合100次。滾珠絲杠清洗后從
新裝配,摩擦力矩到達技能要求。
把滾珠絲桿副裝配到機床上,數(shù)控系統(tǒng)的間隙賠償值設(shè)為0.025mm,以賠償減速箱內(nèi)齒輪副的間隙。裝置調(diào)試終了后,檢測后果如下:在300mm長度上,反復(fù)定位精度為0.05mm,導(dǎo)程精度為0.023mm,契合產(chǎn)物加工精度要求。
Y軸向精修 參照X軸的維修進程,把Y軸的滾珠絲桿副精修終了,檢測后果如下:在300mm長度上,行程變化量為0.046mm。摩擦力矩及手感均契合要求。
把滾珠絲桿副裝置在機床上今后,經(jīng)檢測發(fā)目前恣意300mm長度上,機床反復(fù)定位精度的轉(zhuǎn)變局限為0.03~0.08mm,且有必然的周期性。疑心是齒輪
減速箱中的齒輪周節(jié)存在較大誤差。從新翻開減速箱,把齒輪拆下,齒輪外觀沒有太大問題。在全能東西顯微鏡上檢測,發(fā)現(xiàn)齒輪周節(jié)最大誤差為0.13mm,改
換新齒輪今后再對機床進行檢測,各項目標(biāo)均到達技能要求。